燃煤電廠是我國電力供給的主要方式,其發(fā)電量占到我國各類發(fā)電方式的75%以。燃煤電廠普遍采用石灰石一石膏濕法脫硫技術(shù)脫除煙氣中的SO/2為了維持脫硫安裝漿液循環(huán)系統(tǒng)的物料均衡.避免漿液中可溶組分,主要是氯濃度超越規(guī)則值并保證石膏質(zhì)量.必需從系統(tǒng)中排放一定量的廢水.稱為脫硫廢水。
隨著工業(yè)廢水處理技術(shù)的開展,燃煤電廠的絕大局部廢水可以完成階梯應用阪,但脫硫廢水因具有很高的含鹽量、懸浮物,較大的鈣鎂硬度,一定量的重金屬,特別是氯離子含量到達幾千至兩萬mg/L,具有較大腐蝕性,難以直接回用,是燃煤電廠廢水處置的難點,也是電廠“廢水零排放”技術(shù)的研討重點。
電絮凝(Electrocoagulation,簡稱EC)是近年來開展較快的一種電化學水處置技術(shù).也被稱為電凝聚、電混凝。隨著電極技術(shù)、電解槽型式、高頻電源等技術(shù)研討的進步,在凈水處置和廢水處置方面都有一定的深化研討,有局部項目取得了工程應用,是廢水處置的一種有效技術(shù)。電絮凝水處置機理主要是絮凝、氧化復原和氣浮互相交織作用的結(jié)果這3種反響同時作用,構(gòu)成了較好的水質(zhì)凈化作用,因而是一種水處置的新型技術(shù)
本文應用電絮凝多種復合的凈化作用,針對某燃煤電廠排放的脫硫廢水,在實驗室展開了多種工況下的實驗研討,評價廢水處置的有效性,探究最佳實驗工況。依據(jù)實驗結(jié)果.建成了處置才能8t/h的脫硫廢水電絮凝處置安裝,得到了應用。
一、廢水處置中的應用
在印染廢水、煤化工及石化廢水、含重金屬廢水、微污染海水、電廠煤場污水等范疇,都有電絮凝水處置的研討和應用。電絮凝法可用于煤泥水沉降,文獻在電絮凝法預處置煤泥水30min后再添加凝聚劑CaCl2,能取得很好的沉降效果,電絮凝法與凝聚劑復配可大幅降低凝聚劑用量,環(huán)保性能更佳。針對燃煤電廠脫硫廢水,文獻中,采用電絮凝法處置,隨廢水質(zhì)量濃度的降低和電流密度的增加,處置效果變好,反響時間縮短;當采用加堿沉淀預處置后,反響所需時間大大縮短.有效減小了反響器體積。
二、電絮凝實驗與工程應用
2.1根本狀況
某熱電廠建有2臺中壓參數(shù)12MW燃煤熱電機組,于1998年建成投運。2013年展開超低排放改造,陸續(xù)完成了煙氣脫硫,SCR煙氣脫硝和濕式電除塵器改造。煙氣脫硫采用石灰石一石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,三層逆流噴淋.全煙氣量處置。
脫硫廢水水質(zhì)如表1所示
2.2實驗室實驗
實驗室電絮凝實驗臺采用循環(huán)處置方式,電解槽容積20L,循環(huán)流量為100L/h,采用Fe電極。實驗用水取自熱電廠脫硫廢水(水質(zhì)見表1),實驗流程是:pH調(diào)理-電絮凝槽-取樣丈量。取用水樣20L,循環(huán)時間設置為15min。
實驗臺進水前,先用NaOH調(diào)理進料箱內(nèi)廢水pH值至9.42。然后在電絮凝槽內(nèi)實行實驗,實驗工況如下:兩種不同的電流密度,分別為4mA/cm2和8mA/cm2時,調(diào)查不同電流密度對脫硫廢水處置效果的影響;從實驗進水開端計時,三種運轉(zhuǎn)時間段,分別是5,10,15min。分別取樣實行檢測,調(diào)查不同電絮凝時間對脫硫廢水處置效果影響;輔助曝氣氧化,曝氣時間大于6h,調(diào)查曝氣對脫硫廢水處置效果影響。
2.3工程應用安裝簡介
依據(jù)實踐排放的脫硫廢水水質(zhì)、水量情況,依照電絮凝實驗結(jié)果,分離工程設計經(jīng)歷,設計建造了處置才能為8m3/h的電絮凝處置安裝,工藝系統(tǒng)流程圖如圖1所示。
工藝流程:從廢水旋流器來的脫硫廢水經(jīng)一級反響池處置,進入電絮凝反響器,絮凝后經(jīng)二級、三級反響池實行氧化、螯合反響,然后經(jīng)斜管沉淀池廓清凈化.清水排出,污泥進入污泥搜集罐,經(jīng)脫水后外運處置
2.4檢測辦法
水質(zhì)檢測依照規(guī)范辦法實行.水中重金屬依照《水質(zhì)32種元素的測定電感耦合等離子體發(fā)射光譜法MHJ776—2015);pH、CODcr、懸浮物、cl-等分別依照《水質(zhì)pH值的測定玻璃電極法》(GB/T6920—1986),水質(zhì)懸浮物的測定重量法XGB/T11901—1989),水質(zhì)化學需氧量的測定分光光度法》(DB31/199—2009附錄E)、《水質(zhì)氟化物的測定離子選擇電極法》(GB7484—1987)和《工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水中氯離子的測定XGB/T15453—2018)實行檢測。
三、實驗結(jié)果與剖析
3.1實驗室實驗
實驗室實驗數(shù)據(jù)如表2和表3所示
實驗顯現(xiàn),在兩種電流密度工況下.電流密度8.0mA/m2時出水中懸浮物濃度降低較快,同時鐵電極溶出率相對較多。從絮凝沉降效果看,懸浮物呈較好降低趨向,但是總體去除率不高,緣由是沉降時間較短,假如進一步延長靜止時間或添加助凝藥劑將有更好的效果。另外,水中氯離子、氟離子含量無顯著變化。砷、鎘、鉛、鉻、鎳、錳等重金屬均有一定去除率,均契合DB31/199-2018《污水綜合排放規(guī)范》排放限值,而猛濃度契合二級規(guī)范。曝氣6h后,CODcr變化不明顯。
3.2工程應用安裝處置效果
依照設計的工藝流程,建造了電絮凝處置安裝。在工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)條件下,對原水、出水水質(zhì)實行取樣檢測,剖析結(jié)果如表4所示。
原水與出水水質(zhì)比擬顯現(xiàn),工程應用安裝對懸浮物的去除效果明顯,去除效率為99.3%,CODcr去除率不高,為45.7%。經(jīng)電絮凝處置后,重金屬離子含質(zhì)變化較小,但出水濃度仍低于DB31/199—2018?污水綜合排放規(guī)范》的排放限值,這是原水濃度不高、處置過程中未添加螯合劑的緣由。出水中磷酸根含量略有降落,氯離子、硫酸根含量沒有顯著變化,出水氨氮濃度僅能契合DB31/199—2009版排放規(guī)范10mg/L,而高于2018版的二級規(guī)范限值5(8)mg/L。由于該安裝出水作為車間排水考核,因而氨氮略有超標尚不影響總排口的排放限值。
四、結(jié)語
(1)電流密度為4.0?8.0mA/cm2的電絮凝安裝均能完成脫硫廢水水質(zhì)的改善.懸浮物去除趨向明顯;電絮凝時間對處置效果有影響,但不顯著,假如持續(xù)電解會惹起Fe離子溶出過量而造成色度變黃。電絮凝對鎘、鋸、碑、鉛等重金屬有一定的去除率,排放濃度契合DB31/199—2018《污水綜合排放規(guī)范》第一類污染物排放限值,而猛濃度僅契合二級排放限值。
(2)工程應用安裝對脫硫廢水的懸浮物去除效果明顯,去除效率到達99.3%,CODCr去除率不高;經(jīng)電絮凝安裝處置后,岀水中各類重金屬含量均低于排放限值,滿足設計請求。工程應用標明,以電絮凝法為主的工藝系統(tǒng)對脫硫廢水能完成較好的處置效果。