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制藥廢水組合處理工藝 錦州廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2022-03-18 13:44:06

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  北陸藥業(yè)滄州分公司產(chǎn)生的廢水主要包括生產(chǎn)工藝廢水、清場(chǎng)廢水、生活污水、純水制備系統(tǒng)排水、洗氣塔廢水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水等,其中循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水直接進(jìn)臨港園區(qū)工業(yè)廢水處理廠,其他廢水經(jīng)廠區(qū)污水站處置后排入臨港園區(qū)污水處置廠。

 

  當(dāng)前環(huán)保形勢(shì)需求,也為了企業(yè)本身的開展,公司建立范圍為50m3/d的污水處置站,使排放廢水的PH、COD、BOD、氨氮、懸浮物等指標(biāo)滿足臨港開發(fā)區(qū)污水處置廠的接納請(qǐng)求。

 

  1、采取的工藝流程

 

  1.1 對(duì)公司的產(chǎn)品類別和生產(chǎn)工藝實(shí)施剖析

 

  廢水產(chǎn)生量為37.11m3/天,按每年300天理論量為1.1133m3/年。建立污水處置站思索水量的動(dòng)搖性,實(shí)踐設(shè)計(jì)處置才能為2m3/h,24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),即50m3/天。

 

  生產(chǎn)中工藝廢水、清場(chǎng)廢水以及洗氣塔廢水中有機(jī)物含量較高,在實(shí)施生化處置之前需實(shí)施預(yù)處置,從而降低污染物濃度,提升廢水的可生化性能。

 

  生活廢水、純水制備系統(tǒng)排水以及經(jīng)預(yù)處置后排放廢水,由于可生化性高,直接進(jìn)入生化處置階段。

 

  1.2 進(jìn)出水指標(biāo)

 

  污水處置站進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo):CODcr≤11000mg/L,BOD≤2700mg/L,SS≤2100mg/LNH3-N≤120mg/L,pH69

 

  依據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書及其批復(fù)文件分離園區(qū)納管排污規(guī)范,企業(yè)廢水排放執(zhí)行園區(qū)污水處置廠接納的規(guī)范:CODcr≤200mg/L,BOD≤150mg/LSS≤150mg/L,NH3-N≤20mg/L,pH69。

 

  1.3 設(shè)計(jì)工藝道路

 

  綜合污水處置系統(tǒng)包括預(yù)處置、生物處置、深度氧化處置三個(gè)階段。

 

  由于廢水懸浮物含量較高;一期中藥提取有機(jī)溶媒乙醇含量高;二期原料藥生產(chǎn)中原輔資料、中間體和產(chǎn)品中,有機(jī)物成份復(fù)雜,可被生物降解性普通;同時(shí)原料藥生產(chǎn)中含有局部生物活性抑止物質(zhì)。使廢水的色度較高,表現(xiàn)出很高的CODcrSS等。

 

  針對(duì)以上狀況,高濃度廢水預(yù)處置擬采用鐵碳微電解+氣浮,經(jīng)預(yù)處置后與低濃度廢水混合后采用調(diào)理池+ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化的組合處置工藝。

 

  1.4 設(shè)計(jì)采取的工藝流程如下圖所示

 

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  1.5 主要工序設(shè)計(jì)參數(shù)

 

  (1)集水井

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,1座,尺寸:4000mm×3000mm×3600mm,有效容積為33m3,內(nèi)置潛污泵,將高濃廢水提升至鐵碳微電解罐。

 

  (2)鐵碳微電解罐

 

  碳鋼防腐,1臺(tái),直徑:2000mm,高3500mm,內(nèi)置鐵碳微電解填料,底部設(shè)置布水安裝,出水自流進(jìn)入氣浮池。

 

  (3)氣浮安裝

 

  碳鋼防腐,1臺(tái),尺寸:3500mm×1200mm×1500mm,設(shè)有溶氣泵、刮渣機(jī)、攪拌器及加藥安裝。出水自流進(jìn)入調(diào)理池與低濃度廢水混合。

 

  (4)調(diào)理池

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,2座,1#調(diào)理池尺寸為:3400mm×2000mm×5800mm,有效容積為39.44m3;2#調(diào)理池尺寸為:3400mm×4000mm×5800mm,有效容積為78.88m3。水力停留時(shí)間48h,池內(nèi)放置兩臺(tái)潛流攪拌機(jī),采用低速推流式,呈對(duì)角線構(gòu)成環(huán)流攪拌,出水泵送至ABR反響池。

 

  (5)ABR反響器

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,1座,尺寸:2500mm×12600mm×7000mm,有效容積為160m3,水力停留時(shí)間76.8h。該池采用升流式混合型厭氧反響器方式,采取底部進(jìn)水。采取推流式厭氧濾池方式,共分5格,每格尺寸為2500mm×2160mm×7000mm,出水自流至A/O反響池。

 

  (6)A/O反響池

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,2座,采取2套并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn),依照推流式設(shè)計(jì)。A池尺寸:3000mm×2000mm×5000mm,總有效容積為54m3,水力停留時(shí)間25.9hO池尺寸:6000mm×3000mm×5000mm,總有效容積為154m3,水力停留時(shí)間73.9h,內(nèi)部懸掛軟性纖維填料,填料層高度為2500mm;采用三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)實(shí)施曝氣,設(shè)計(jì)氣水比為80:1,底部布置球冠型可張微孔曝氣頭,好氧池混合液自流進(jìn)入沉淀池。

 

  (7)沉淀池

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,尺寸:3000mm×3000mm×4500mm,采用豎流式的沉淀池方式,設(shè)計(jì)的外表負(fù)荷為0.45m/(m.h),水力停留時(shí)間7.0h,底部剩余污泥經(jīng)過污泥回流泵提升至污泥濃縮池,出水自流至中間水池,再經(jīng)過泵提升至臭氧反響罐。

 

  (8)臭氧反響罐

 

  碳鋼內(nèi)襯玻璃鋼防腐,1臺(tái),直徑:1600mm,高4500mm,配有臭氧發(fā)作器、制氧機(jī)安裝。達(dá)標(biāo)廢水經(jīng)過外排水池直接外排。

 

  (9)污泥濃縮池

 

  鋼筋混凝土構(gòu)造,尺寸:3000mm×2000mm×4500mm,總有效容積為20m3,采取以重力濃縮方式,濃縮后經(jīng)過污泥螺桿泵送至疊螺污泥脫水機(jī)處置。

 

  2、系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)轉(zhuǎn)

 

  20179月污水處置站設(shè)備設(shè)備全部裝置完成,開端全流程運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試,從其他制藥企業(yè)運(yùn)來活性污泥實(shí)施接種培育,一個(gè)月后鏡檢污泥內(nèi)微生物存活良好。

 

  企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)后為階段性生產(chǎn)方式,實(shí)踐生產(chǎn)過程中均勻廢水量在60m3/d左右,進(jìn)水水質(zhì)CODcr40008500mg/L。系統(tǒng)采取逐漸增大進(jìn)水濃度的調(diào)試辦法,直至滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)試3個(gè)月后,運(yùn)轉(zhuǎn)根本穩(wěn)定,出水水質(zhì)CODcr均勻在100180mg/L,在設(shè)計(jì)規(guī)范范圍內(nèi),并滿足臨港化工園區(qū)污水處置廠的接納規(guī)范,CODcr均勻去除率到達(dá)95%以上,濕污泥(含水率80%)產(chǎn)生量約12kg/d。該污水處置站201712月經(jīng)過完工驗(yàn)收,驗(yàn)收監(jiān)測(cè)的結(jié)果為:

 

  CODcr80150mg/LSS70100mg/L,NH3-N0.510mg/LpH6.547.87,能滿足環(huán)評(píng)請(qǐng)求和臨港園區(qū)污水處置廠的接納規(guī)范。

 

  污水處置站驗(yàn)收后進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段,依照污水站的管理請(qǐng)求,企業(yè)每日對(duì)處置后的廢水監(jiān)測(cè)CODcr、NH3-N、SS,同時(shí)每月作監(jiān)視性監(jiān)測(cè),結(jié)果CODcr75178mg/L,未呈現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,處置效果良好。

 

  3、設(shè)備設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況

 

  (1)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)期間進(jìn)水量超越設(shè)計(jì)水量請(qǐng)求,因而將兩組A/O反響系統(tǒng)全部投入運(yùn)用,采取并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)的方式實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn),保證了污水處置量的請(qǐng)求。同時(shí)進(jìn)水CODcr濃度低于設(shè)計(jì)指標(biāo),正好滿足了污水站當(dāng)初設(shè)計(jì)負(fù)荷的請(qǐng)求,保證了污水站長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

  (2)污水處置站采取拜托第三方運(yùn)營(yíng)方式,依照合同商定和運(yùn)營(yíng)管理請(qǐng)求,運(yùn)營(yíng)公司對(duì)污水處置站設(shè)備定期維護(hù)、頤養(yǎng),主要設(shè)備如鼓風(fēng)機(jī)、潛流攪拌機(jī)等均運(yùn)轉(zhuǎn)良好。運(yùn)轉(zhuǎn)中好氧池中的個(gè)別曝氣頭呈現(xiàn)梗塞現(xiàn)象,潛水泵發(fā)作毛病等,都及時(shí)維修,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

  (3)企業(yè)的生產(chǎn)方式為以銷定產(chǎn),生產(chǎn)方案隨著市場(chǎng)狀況實(shí)施調(diào)整,造成污水處置站進(jìn)水濃度差別性較大,為防止對(duì)后續(xù)工藝形成沖擊,特設(shè)高濃度調(diào)理池和低濃度調(diào)理池各一座。集水井出水首先進(jìn)入調(diào)理池,在調(diào)理池內(nèi)實(shí)施水質(zhì)、水量以及pH值調(diào)理后,再進(jìn)入下一級(jí)處置單元。同時(shí)在生化系統(tǒng)末端思索臭氧高級(jí)氧化安裝,若生化出水能夠達(dá)標(biāo),無需經(jīng)過臭氧反響罐能夠直接外排,若生化出水不達(dá)標(biāo),需求經(jīng)過臭氧高級(jí)氧化反響后達(dá)標(biāo)外排。此設(shè)計(jì)思索了污水站系統(tǒng)的節(jié)能。

 

  (4)污泥脫水采用了疊螺污泥脫水機(jī),該設(shè)備優(yōu)點(diǎn)為:適用于高、低粘度的各類型污泥;能完成自動(dòng)控制;不易梗塞;一體化的整體設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)緊湊,大幅度儉省運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用;運(yùn)轉(zhuǎn)本錢低并且沒有二次污染。

 

  4、污水處置站的能耗

 

  污水處置站正式運(yùn)轉(zhuǎn)以來,每日耗電量大約500kWh,依照均勻水量60m3/d計(jì),則能耗為8.33(kWh/m3),能耗相對(duì)處于較低程度。

 

  5、結(jié)論

 

  (1)該工程采取采用鐵碳微電解+溶氣氣浮+調(diào)理池+ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化的組合處置工藝,是綜合思索北陸藥業(yè)產(chǎn)生廢水的水質(zhì)特性,本著技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)轉(zhuǎn)牢靠、操作管理簡(jiǎn)單、節(jié)約能耗的準(zhǔn)繩,使廠區(qū)內(nèi)廢水到達(dá)排放規(guī)范。

 

  (2)系統(tǒng)采用ABR水解酸化反響器,將廢水中不易降解的難生化的大分子有機(jī)物,水解成易生化的小分子有機(jī)物。本項(xiàng)目的水解酸化池CODcr去除率到達(dá)65%,一方面降低了污染負(fù)荷,另一方面提升了廢水的可生化性,從而提升了后續(xù)好氧生化池CODcr的去除率。同時(shí)在負(fù)荷較低時(shí),ABR反響器起到水解酸化的作用,在負(fù)荷較高時(shí),能夠到達(dá)徹底合成污染物,產(chǎn)生甲烷的完整厭氧的作用。

 

  (3)調(diào)理池采用潛流攪拌機(jī),呈對(duì)角線構(gòu)成環(huán)流攪拌,可以充沛調(diào)理水質(zhì),構(gòu)成缺氧攪拌,相當(dāng)于延長(zhǎng)了水解酸化工藝的停留時(shí)間,起到一定的預(yù)處置作用[7]。

 

  (4)沉淀池污泥經(jīng)過污泥回流泵提升至A池,剩余污泥提升進(jìn)入污泥濃縮池,減少了污泥的排放量,降低了污泥處置本錢。

 

  總之“ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化的處置工藝,自動(dòng)化水平較高,不需求嚴(yán)厲的控制條件,出水水質(zhì)穩(wěn)定,CODcr的總?cè)コ实竭_(dá)95%以上,能滿足企業(yè)廢水排放請(qǐng)求。