焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機(jī)廢水,主要來自煉焦和煤氣凈化過程及化工產(chǎn)品的精制過程,其中以蒸氦過程中產(chǎn)生的剩余氨水為主要來源。蒸氨廢水是混合剩余氨水蒸餾后所排出的廢水。剩余氨水是焦化廠最重要的酚氰廢水源,是含氨的高濃度酚水,由冷凝鼓風(fēng)工段循環(huán)氨水泵排出,送往剩余氨水貯槽。剩余氨水主要由三局部組成:裝爐煤外表的濕存水、裝爐煤干餾產(chǎn)生的化合水和添參加吸煤氣管道和集氣管循環(huán)氧水泵內(nèi)的含油工藝廢水。剩余氨水總量可按裝爐煤14%計(jì)。剩余氨水在貯槽中與其它生產(chǎn)安裝送來的工藝廢水混合后,稱為混合剩余氨水?;旌鲜S喟彼娜ハ颍械氖侵苯诱舭?,有的是先脫酚后蒸氨,有的是與富氨水合在一同蒸氨,還有的是與脫硫富液一同脫酸蒸氨,脫酸蒸氨前要實(shí)施過濾除油。焦化廠還含一些其它廢水,其所占比例不大,污介入標(biāo)也較低。綜上,焦化廢水中主要由氨氮、氰化物、硫化物等無機(jī)物和酚類化合物、芳烴類化合物、苯類等有機(jī)物組成,其中的多環(huán)芳烴不但難以降解,而且通常還是強(qiáng)致癌物質(zhì),對(duì)環(huán)境形成嚴(yán)重污染的同時(shí)也直接要挾到人類安康。
唐山某焦化廠生產(chǎn)范圍100萬噸/年,焦化廢水處置設(shè)備建于2007年,主體工藝采用“A2O+混凝沉淀”,產(chǎn)水主要回用于熄焦。從工藝設(shè)計(jì)上,存在生化停留時(shí)間短、二沉池外表負(fù)荷大等問題,排水超標(biāo)等問題時(shí)有發(fā)作。在“十三五”新的環(huán)保政策請(qǐng)求下,企業(yè)擬對(duì)現(xiàn)有“年久失修,功用老化”的焦化工業(yè)廢水處理設(shè)備實(shí)施晉級(jí)改造,充沛發(fā)揮處置功用,同時(shí)出水進(jìn)入后續(xù)深度處置站制備生產(chǎn)新水,使企業(yè)走上技術(shù)化、集約型、高效益的可持續(xù)開展之路。
1、工程概略
1.1 進(jìn)出水條件
焦化廢水處置站進(jìn)水主要為廠區(qū)蒸氨廢水、煤氣凈化及焦化產(chǎn)品制備產(chǎn)生的廢水。目前,廠區(qū)干熄焦改造已終了,焦化廢水處置站產(chǎn)水主要用于后續(xù)深度處置站除鹽水制備(UF+NF+RO工藝),焦化廢水處置站進(jìn)出水設(shè)計(jì)條件見表1。
1.2 原工藝流程
原設(shè)計(jì)工藝流程分為預(yù)處置、生化處置、后混凝沉淀處置、生物過濾處置及污泥處置,工藝流程見圖1。
2、焦化廢水處置站問題剖析及改造計(jì)劃
2.1 生化系統(tǒng)問題剖析與改造
2.1.1 AO生化系統(tǒng)池容擴(kuò)建
原構(gòu)筑物缺氧池有效容積為2088m3,好氧池有有效容積為3744m3,按原設(shè)計(jì)水量100m3/h計(jì)算,缺氧池停留時(shí)間20.88h,好氧池停留時(shí)間37.44h。依據(jù)常規(guī)設(shè)計(jì)經(jīng)歷,焦化廢水缺氧池停留時(shí)間超越28h,好氧池停留時(shí)間超越48h。AO池容積缺乏是造成生化出水COD及氨氮高的主要緣由。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)原AO系統(tǒng)四周已無可應(yīng)用的空地,且緊靠AO池的上部有封鎖輸煤通道,經(jīng)過新建水池或增加水池高度的辦法增大AO系統(tǒng)容積難度較大,只能經(jīng)過發(fā)掘原有系統(tǒng)的潛能替代。
2.1.2 厭氧池改為預(yù)曝氣池
在焦化廢水處置中,厭氧池對(duì)污染物去除的作用不大,可應(yīng)用這局部容積改造為預(yù)曝氣池,降低進(jìn)入AO系統(tǒng)的COD濃度。此改造需增加池底HDPE穿孔曝氣管以及相應(yīng)鼓風(fēng)機(jī)。
2.1.3 好氧池由普通活性污泥法改為MBBR池
經(jīng)過增加好氧池污泥量到達(dá)間接擴(kuò)容的目的,MBBR的污泥量為普通活性污泥法的2~3倍,在同樣的污泥負(fù)荷下,MBBR能去除更多的有機(jī)物,且MBBR能固定硝化菌,堅(jiān)持系統(tǒng)足夠的污泥齡,提升系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除率。此改造曝氣安裝需由原來的微孔曝氣改為HDPE穿孔管曝氣,由于穿孔管曝氣氧的應(yīng)用率不到微孔曝氣的一半,需增加2臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)。
MBBR有幾種不同的布置方式,有整個(gè)好氧池平均填充,有分段設(shè)填料。平均填充的益處是布置簡(jiǎn)單,池底曝氣管均一布置,缺陷是針對(duì)性不強(qiáng),比擬合適低濃度尾水處置。且關(guān)于改造工程,為保證填料不堆積,篩網(wǎng)需求量比擬大。另外一種布置方式為分段布置,在好氧池前端和后端設(shè)置MBBR,中間還是以活性污泥法為主,前段MBBR以COD去除為主,能降解苯系及雜環(huán)化合物的細(xì)菌成為優(yōu)勢(shì)菌種。后段MBBR以硝化為主,硝化菌成為優(yōu)勢(shì)菌種。
2.2 二沉池系統(tǒng)問題剖析與改造
原設(shè)計(jì)采用的是硝化液回流,一切硝化液回流都經(jīng)過二沉池,采用300%的回流率,造成二沉池外表負(fù)荷高達(dá)1.3m3/m2·h,停留時(shí)間僅為1.5h(依據(jù)焦化廢水超濾工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),焦化廢水二沉池外表負(fù)荷<1.0m3/m2·h,停留時(shí)間>2.5h)。造成二沉池停留時(shí)間短造成沉淀效果差,出水COD及懸浮物濃度高。
經(jīng)剖析,二沉池外表負(fù)荷大的緣由在于硝化液從二沉池后回流,假如改為好氧池混合液回流,二沉池負(fù)荷會(huì)顯著減少。此改造需增加好氧池混合液回流泵,混合液回流至缺氧池前端,混合液回流的污泥會(huì)附在原有缺氧池填料上,造成好氧池污泥流失,因而應(yīng)撤除缺氧池填料,增加缺氧池?cái)嚢铏C(jī),因而項(xiàng)改造工程主要技術(shù)參數(shù)見表2:
2.3 事故貯存系統(tǒng)問題剖析與改造
蒸氨廢水受蒸氨工藝影響,水質(zhì)動(dòng)搖大,COD大局部在3000~5000mg/L之間,有時(shí)高達(dá)7000mg/L,pH值高達(dá)12以上,且原系統(tǒng)無事故池,蒸蒸氨廢水直接沖擊生化系統(tǒng),造成生化系統(tǒng)細(xì)菌全部死亡年沖擊兩三次,根本全年都都處于培育細(xì)菌的狀態(tài),生化系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從近兩年的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)能夠看出,蒸氨水COD動(dòng)搖大,但含油量比擬小,在50mg/L以下,僅需氣浮池一套即可滿足請(qǐng)求,占地龐大的重力除油池及隸屬的重油、輕油別離設(shè)備長(zhǎng)期閑置??蓱?yīng)用這局部占地新建事技池一座,在蒸氨廢水進(jìn)水管上設(shè)在線監(jiān)測(cè),一旦呈現(xiàn)異常,切換至事故池,確保AO系統(tǒng)不遭到?jīng)_擊。由于原氣浮安裝長(zhǎng)期閑置,設(shè)備損壞,新建氣浮池一套,放置于事故池上。
2.4 污泥處置系統(tǒng)問題剖析與改造
原焦化廢水處置站污泥處置系統(tǒng)主要有污泥濃縮池、污泥儲(chǔ)池、板框壓濾機(jī)。生化污泥量約為1000kgDS/天,后混凝化學(xué)污泥量視加藥量而定,約為500~920kgDS/天,兩種污泥均進(jìn)入濃縮池,濃縮池1座,直徑6.3m,有效深度2.2m,停留時(shí)間缺乏4h,而常規(guī)設(shè)計(jì)濃縮池停留時(shí)間要≥12h,現(xiàn)有濃縮池停留時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,造成污泥含水率高,壓濾機(jī)處置負(fù)荷大。現(xiàn)有污泥脫水機(jī)選用的是500mm寬的帶式脫水機(jī),按總處置泥量1920kgDS/天計(jì)算,500mm的帶寬不能滿足請(qǐng)求。
鑒于污泥濃縮池容積缺乏,停留時(shí)間短而造成的的污泥含水率增加,新增帶預(yù)濃縮功用的帶式壓濾機(jī),減少進(jìn)入污混壓濾機(jī)的含水率,到達(dá)穩(wěn)定處置的效果。將壓濾機(jī)帶寬調(diào)整為1000mm,同時(shí)按此參數(shù)配套新的沖洗泵及閥門管道。
3、工藝特性
分離焦化廢水的特性,本工藝在總圖布置方面,充沛應(yīng)用現(xiàn)有條件,量體裁衣,少占用地同時(shí)保證使新建立施與四周環(huán)境諧和分歧,不影響環(huán)境美觀;選用的設(shè)備自動(dòng)化程度比擬高,易于工人操作管理,減輕勞動(dòng)量。晉級(jí)改造后廢水處置工藝流程見圖2。
4、運(yùn)轉(zhuǎn)效果
本工程調(diào)試完成并投產(chǎn)后,經(jīng)進(jìn)出水水質(zhì)狀況的監(jiān)測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均勻結(jié)果顯現(xiàn),系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定牢靠,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果如圖3~5所示。
4.1 COD去除效果
前段設(shè)置的MBBR以COD去除為主,經(jīng)過增加好氧池污泥量,抵達(dá)間接擴(kuò)容的目的,MBBR的污泥量為普通活性污泥法的2~3倍,在同樣污泥負(fù)荷下,MBBR能去除更多的有機(jī)物,到達(dá)降低COD的目的。由圖3能夠看出,系統(tǒng)進(jìn)水COD均勻值為3137.4mg/L,產(chǎn)水COD均勻值為93.36mg/L,均勻去除率為96.94%,到達(dá)設(shè)計(jì)預(yù)期。
4.2 氨氮的去除狀況
NH3-N作為焦化酚氰廢水中重要污染物之一,其處置效果直接影響出水效果。后段MBBR以硝化為主,硝化菌成為優(yōu)勢(shì)菌種。經(jīng)過MBBR對(duì)硝化菌的固定作用,使系統(tǒng)堅(jiān)持了足夠的污泥齡,提升系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除率。由圖4能夠看出,系統(tǒng)進(jìn)水氨氮均勻值為90.9mg/L,產(chǎn)水氨氮均勻值為1.47mg/L,均勻去除率為96.83%,氨氮脫除效果明顯。
4.3 氰化物去除狀況
氰化物同樣是焦化廢水常見污染物,具有較強(qiáng)的生物毒性,作為重點(diǎn)關(guān)注的水質(zhì)指標(biāo)之一。由圖5能夠看出,系統(tǒng)進(jìn)水氰化物均勻值為8.36mg/L,產(chǎn)水氰化物均勻值為0.01mg/L,均勻去除率為99.98%,氰化物簡(jiǎn)直全部去除。
5、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
據(jù)測(cè)算,本次晉級(jí)改造工程總投資約1200萬元,改造后噸水運(yùn)轉(zhuǎn)本錢(含折舊)約6.52元。
6、結(jié)語(yǔ)
(1)本工程在對(duì)原有設(shè)備充沛調(diào)研剖析的根底上,分離廠區(qū)實(shí)踐狀況,采用“氣浮+預(yù)曝氣+缺氧+MBBR好氧+混凝沉淀”為中心的晉級(jí)改造工藝。經(jīng)過實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)明,改造后處置系統(tǒng)效率和穩(wěn)定性得到顯著提升,系統(tǒng)出水滿足廠區(qū)深度膜處置請(qǐng)求,具有較強(qiáng)的環(huán)保效益、社會(huì)效益和工程示范性。
(2)改造后的生化系統(tǒng)對(duì)COD、氨氮和氰化物的去除率均勻分別為96.94%、96.74%和96.74%,出水指標(biāo)滿足回用指標(biāo),系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)效果穩(wěn)定。
(3)本次晉級(jí)改造工程總投資約1200萬元,改造后噸水運(yùn)轉(zhuǎn)本錢(含折舊)約6.52元。