餐廚廢水成分復雜,有機污染物及營養(yǎng)物質(zhì)含量高。當前針對餐飲廢水處置還未惹起足夠的注重,處置手腕簡單,處置效果不理想。而餐廚廢水中的高含量有機物含有大量的能量,有效的處置會取得很高經(jīng)濟效益和環(huán)境社會效益。因而,減量化、無害化和能源化處置,是完成高濃餐廚廢水處理可持續(xù)開展的必要技術手腕。
近年來,國際上已對餐廚廢水的管理辦法實施了大量的研討,處置工藝多集中在生物處置和強化物化處置辦法的研討。例如,英國學者采用厭氧接觸工藝處置含食用油的餐廚廢水,其BOD5去除率可達99%;日本及歐美等興旺國度采用電絮凝、厭氧MBR以及透析法等技術降解高濃餐廚廢水。目前國內(nèi)餐廚廢水處置范疇也呈現(xiàn)了多元化開展,MBR、生物接觸氧化、生物滴濾池、厭氧消化、微電解、氣浮和高級氧化等技術均有報道。但是,單純的應用厭氧或好氧工藝很難到達理想的處置效果。采用厭氧和好氧綜合整治技術處置高濃餐廚廢水,不只可以降解高含量有機物,回收應用生物能源,而且能夠?qū)⑽廴疚飶氐椎V化,有效去除廢水中的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì),提升出水水質(zhì)。
基于此,結合國內(nèi)外餐廚廢水處置案例經(jīng)歷,從廢水資源化、無害化和可持續(xù)的角度動身,開發(fā)了上流式厭氧污泥床(UASB)-A2/O-MBR組合工藝并實施工程研討,討論該系統(tǒng)對餐廚廢水處置效果以及不同污染物在各工藝段的演化過程,并實施系統(tǒng)穩(wěn)定性剖析。研討結果可為城市高濃餐廚廢水處置,提供一種新型穩(wěn)定可持續(xù)的處理計劃,并為餐廚廢水工程化處置提供自創(chuàng)。
1、工程概略
1.1 工藝流程
工程實驗安裝處置水量為22m3/d,工藝流程如圖1所示。
餐廚廢水經(jīng)由格柵井進入調(diào)理池,實施水量水質(zhì)調(diào)理后經(jīng)由潛水泵送入氣浮池。采用氣浮一體機去除餐廚廢水中的油類和膠體類污染物,以減輕對后續(xù)生物處置工藝的壓力。氣浮池出水經(jīng)由離心泵送入UASB厭氧反響器,出水自流進入A2/O生物處置單元,最后經(jīng)MBR膜別離后出水排出。
反響器均采用防腐碳鋼構造。UASB有效容積為22m3,水力停留時間(HRT)24h。A2/O安裝內(nèi)裝有O型填料,總HRT為52h(厭氧18h、兼性14h、好氧20h)。MBR池有效容積13m3,HRT為14h,采用浸沒式聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜,膜孔徑為0.1μm,DO的質(zhì)量濃度控制在3~4mg/L。MBR出水方式為運轉(zhuǎn)7min、反沖洗1min,MLSS的質(zhì)量濃度控制在8~10g/L,混合液回流體積比為300%。
設計出水水質(zhì)到達DB44/26-2001規(guī)則中第二時段三級排放規(guī)范。
1.2 廢水與污泥接種
餐廚廢水由深圳市某餐廚廢棄物循環(huán)應用示范園搜集,并摻雜少量生活污水。該廢水經(jīng)由調(diào)理池、氣浮除油預處置后的COD為1.5~5.0g/L,BOD5為0.65~1.0g/L,NH4+-N、TN、TP的質(zhì)量濃度分別為100~310、180~430、80~180mg/L,鹽的質(zhì)量濃度為1.0~1.2g/L。
UASB反響器內(nèi)的厭氧顆粒污泥取自江西省某生產(chǎn)檸檬酸企業(yè)處置廢水的厭氧消化反響器內(nèi)。污泥呈黑色,球形或橢球形,粒徑為0.8~1.5mm,TSS的質(zhì)量濃度大于60g/L,VSS的質(zhì)量濃度47.3g/L。A2/O-MBR系統(tǒng)接種污泥取自深圳某污水廠二沉池污泥。系統(tǒng)接種后,經(jīng)過約45d的啟動期,表現(xiàn)出COD去除率趨于恒定,此時以為組合工藝啟動勝利,進入實驗階段。
1.3 剖析辦法
在實驗過程中,對水質(zhì)的測定采用規(guī)范辦法測定。COD采用重鉻酸鉀法,TN含量采用過硫酸鉀消解紫外分光亮度法,NH4+-N含量采用水楊酸-次氯酸鹽法,NO2--N含量采用鹽酸萘乙二胺法,NO3--N含量采用酚二磺酸分光光度計法,TP含量采用鉬酸銨分光光度法,pH和DO含量采用便攜式測定儀丈量,VFA含量采用蒸餾滴定法。
2、結果與討論
2.1 污染物去除效果
2.1.1 COD
餐廚廢水有機負荷較高,成分復雜,水質(zhì)水量動搖較大。系統(tǒng)運轉(zhuǎn)66d,對COD去除效果見圖2。
由圖2可知,進水COD在1.5~5.0g/L,動搖較大。經(jīng)過組合工藝處置后,出水COD穩(wěn)定在一個較低的程度,出程度均為76.7mg/L,去除率逐步穩(wěn)定在90%以上,COD均勻去除率高達96.8%。該結果明顯好于國內(nèi)同類研討的去除效果(86%~90%)。標明UASB-A2/O-MBR組合工藝對COD的去除才能堅持在了一個較高的程度,也具有較強的抗負荷沖擊才能。實驗中,UASB沼氣產(chǎn)量不斷堅持在10.8~35.3m3/d。
2.1.2 N
餐廚廢水中的氨基酸、蛋白質(zhì)等有機氮在UASB中的氨化菌的作用下經(jīng)過水解轉(zhuǎn)化為NH4+-N,進水所夾帶的和系統(tǒng)中所產(chǎn)生的NH4+-N主要經(jīng)由A2/OMBR組合工藝被去除。圖3為組合工藝的脫氮性能。
由圖3可知,系統(tǒng)進水NH4+-N的質(zhì)量濃度在110~310mg/L變化且逐步升高。剖析緣由是廢水搜集運輸過程延長,局部氨化作用造成。出水NH4+-N的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在11mg/L以下,NH4+-N的均勻去除率為96.4%。隨著實驗的實施,TN的去除率逐步升高至70%左右,但出水TN含量依然維持在較高程度。形成這一結果的主要緣由是UASB耗費大量有機物,致使反硝化系統(tǒng)的C/N過低,沒有足夠的有機碳源為反硝化細菌提供電子供體,反硝化作用無法正常實施,NO3--N滯留在系統(tǒng)中無法去除,從而造成TN去除不徹底。經(jīng)過增加外加有機碳源安裝,能夠提升系統(tǒng)的TN去除才能。
2.1.3 TP
圖4為組合工藝的對TP的去除。
由圖4可知,進水TP的質(zhì)量濃度在80~180mg/L動搖,出水TP的質(zhì)量濃度均勻為13mg/L,對TP的去除率維持在80%以上,最高可達96%。組合工藝對TP的去除效果良好,主要是污泥的吸附截留,生物除磷以及MBR膜別離三者共同作用的結果。
UASB-A2/O-MBR組合工藝對高濃餐廚廢水的處置,降低污染物排放量,出水水質(zhì)優(yōu)于設計請求到達DB44/26-2001規(guī)則的第二時段三級排放規(guī)范,減少了對周邊環(huán)境的污染,同時將污染物轉(zhuǎn)化為能源,年產(chǎn)沼氣約6606.5m3,約可發(fā)電12.6MW?h,取得良好的環(huán)境經(jīng)濟效益.估計該餐廚廢水工程每年可削減COD、TN、TP分別為20.1、1.42、0.8t。
2.2 污染物的沿程變化
研討各污染物含量在處置系統(tǒng)各工藝段的沿程變化,能夠明白各工藝段對不同污染物降解的奉獻大小,以及前后工藝之間的互相作用和影響,為日后工藝優(yōu)化和運轉(zhuǎn)操作提供理論根據(jù)。
2.2.1 COD
COD的沿程變化結果如表1所示。
由表1可知,經(jīng)過UASB厭氧消化處置,進水中的COD急劇降落,均勻去除率到達91.5%,經(jīng)過A2/O工藝進一步處置,進入MBR可生化降解的COD有限,經(jīng)過膜別離作用,出水COD進一步降至78mg/L以下。
實驗結果標明,UASB段存蓄著大量活性較高的厭氧顆粒污泥,具有較大的比外表積和良好的沉淀性能,可以疾速截留吸附廢水中的大分子有機物,有機物在污泥床層被水解和產(chǎn)甲烷菌去除或者被降解為小分子有機物進入下一級處置系統(tǒng),降低后續(xù)處置的有機負荷。高效的膜別離作用一方面可維持系統(tǒng)內(nèi)較高的污泥濃度和活性;另一方面能夠截留剩余的大分子有機物,并使其在MBR中的停留時間延長便于生物降解,進而使得在A2/O中難以降解的可溶性有機物進一步被去除,最終出水中剩余的COD以溶解性難生物降解有機物為主。
2.2.2 NH4+-N、TN及TP
NH4+-N、TN及TP3種污染物含量的沿程變化見表2。
由表2可知,由于氨化作用,所以UASB出水NH4+-N均勻含量升高,廢水在流經(jīng)A2/O和MBR2個單元時NH4+-N含量分別降落了76.23%和88.8%,其中A2/O工藝關于NH4+-N的去除所做的奉獻占到了組合工藝的76.23%,最終MBR工藝出水NH4+-N均勻質(zhì)量濃度降至6.7mg/L。廢水在流經(jīng)前端工藝時耗費了大量的有機物,造成MBR進水有機碳源含量低,同時膜別離作用延長了污泥停留時間,在這樣的環(huán)境下,異常菌的競爭優(yōu)勢被削弱;生長遲緩,世代周期長的自養(yǎng)型硝化細菌的繁衍富集的得到了強化,從而堅持MBR較高的硝化活性。
TN和TP均勻含量在組合工藝中均呈現(xiàn)逐步降落的趨向。UASB中的脫氮除磷作用主要由顆粒污泥的吸附截留含氮磷的有機物。
A2/O作為去除TN的主要工藝單元,經(jīng)過硝化反硝化作用將NH4+-N以氮氣的方式釋放到大氣中,對脫氮的奉獻率為整個系統(tǒng)的77.22%。理論上,思索細胞合成,復原1gNO3--N需求2.47g甲醇(有機物),但是復原1gNO3--N所需的有機碳數(shù)量要比理論量高,實驗過程中進入A2/O的污水COD/ρ(TN)≈0.91,有機碳源嚴重缺乏,使得反硝化作用不徹底。良好的膜截留作用和同步硝化反硝化能夠解釋MBR中TN含量的降低,在實踐工程中由于溶解氧擴散不平均造成反響器內(nèi)部存在好氧區(qū)、缺氧區(qū)以及厭氧區(qū),這樣就使好氧硝化作用和厭氧反硝化作用能夠在一個系統(tǒng)內(nèi)同時發(fā)作。
A2/O進水中的BOD5/ρ(TP)直接影響厭氧釋磷效果,聚磷菌在厭氧段將胞外有機物合成聚β羥基丁酸(PHB),合成的PHB量越大,好氧條件下釋放的能量越大,攝取磷酸鹽越多。研討發(fā)現(xiàn)當BOD5/ρ(TP)高于28.5時能夠取得較好的生物除磷效果;當BOD5/ρ(TC)(TC為總碳)降低時釋磷菌與反硝化細菌對碳源搶奪形成釋磷菌釋磷缺乏,從而影響了后續(xù)的好氧吸磷效果,本實驗中的A2/O進水BOD5/ρ(TP)僅為3.4,有機碳源缺乏以徹底去除廢水中的TP。
因而經(jīng)過添加適量的有機碳源能夠提升工藝脫氮除磷效果。
2.3 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性
采用統(tǒng)計學辦法,選用進出水不同污染物的含量以及去除效率作為特征性參數(shù)對組合工藝運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性實施剖析。通常狀況下,若其他運轉(zhuǎn)條件不變,進水污染物含量動搖會直接惹起系統(tǒng)處置性能的變化。
由表3和表4可知,進水COD變化猛烈,最大相差3360mg/L;出水COD和COD去除率相對規(guī)范差分別為20.6%和1.15%,闡明該組合工藝具有良好的抗進水有機負荷動搖的性能。
組合工藝關于NH4+-N,TN和TP的處置效率穩(wěn)定性剖析結果標明,NH4+-N與TP處置效率穩(wěn)定性呈現(xiàn)類似的規(guī)律。兩者的出水質(zhì)量濃度相對規(guī)范差較高,但是兩者的系統(tǒng)去除率相對穩(wěn)定,即相對規(guī)范差較低,形成這一現(xiàn)象的緣由是兩者出水質(zhì)量濃度的較低。綜合剖析出水NH4+-N與TP質(zhì)量濃度規(guī)范差和去除率相對規(guī)范差能夠更真實的反映系統(tǒng)去除NH4+-N和TP的穩(wěn)定性。系統(tǒng)對TN去除效果的穩(wěn)定性相比于NH4+-N和TP稍有遜色。
由此可見,系統(tǒng)抗污染物負荷沖擊的性能依次為COD>NH4+-N>TP>TN。
3、結論
采用UASB-A2/O-MBR組合工藝對餐廚廢水的污染物具有很好的去除效果,COD、NH4+-N均勻去除率能夠到達96.8%和96.4%,TN、TP去除率分別到達70%和80%以上,減少了對周邊環(huán)境的污染,取得良好的環(huán)境效益,為餐廚廢水的處置提供了一種經(jīng)濟、可行的辦法。
不同污染物在組合工藝中的沿程變化剖析標明,UASB對COD去除奉獻率最大約為94.33%,其次分別為A2/O和MBR;A2/O對NH4+-N、TN和TP的去除率奉獻最大,奉獻率分別76.23%、77.22%和58.05%。
統(tǒng)計剖析結果標明,組合工藝抗進水基質(zhì)含量動搖才能強,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性高,對不同污染物的抗沖擊負荷才能由高到低依次為COD>NH4+-N>TP>TN。